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稠油熱采開發(fā)后期技術(shù)對策研究
作者:忽春旭、李巖、劉心田來源:原創(chuàng)日期:2013-12-05人氣:1027
1 基本情況
古城油田泌淺10區(qū)位于泌陽凹陷北部斜坡帶西北部,斷塊主要受北部和西部兩條正斷層控制的鼻狀構(gòu)造,主要含油層位H3Ⅲ-H3Ⅶ油組,疊加含油面積1.4km2,地質(zhì)儲量529×104t,主力油層為Ⅳ7、Ⅳ9、Ⅵ3層。儲層以細砂巖為主,平均孔隙度25.46-36.2%,滲透率0.379-6.0272um2,屬中孔中滲儲層。油藏埋深156.0-503.8m,油層有效厚度1.0-45.2m,單層有效厚度小于10.0m。原油密度0.9407-0.964g/cm3,油層溫度下脫氣原油粘度2.5-8.8×104mPa.s,按國內(nèi)稠油分類標準,屬于特稠油油藏。泌淺10區(qū)1987年投入開發(fā),先后實施了局部一次井網(wǎng)開發(fā)、二次井網(wǎng)加密調(diào)整,經(jīng)過二十多年的蒸汽吞吐開采,高周期吞吐后期,周期遞減加大,多輪次吞吐后汽竄不斷加劇,生產(chǎn)效果明顯變差,措施調(diào)整難度大。截止2012年12月,全區(qū)累計注汽354.07×104t,累計產(chǎn)液378.9×104t,產(chǎn)油84.453×104t,綜合含水77.8%,累計油汽比0.24,地質(zhì)儲量采出程度15.9%。日產(chǎn)液637噸,日產(chǎn)油112噸,綜合含水82.4%。
2 影響開發(fā)效果的主要因素分析
2.1 儲層非均質(zhì)性導(dǎo)致平剖面動用不均衡 層間動靜不均衡主要體現(xiàn)在高孔高滲層因油層物性好,蒸汽吞吐動用程度高,低孔低滲層因物性差動用程度較低,造成部分儲量無法動用或動用程度低。厚油層層內(nèi)受韻律和蒸汽超覆特性影響,上下部和上部動用程度高,中間動用程度低。歷年油井水淹狀況監(jiān)測資料顯示,強水淹分布在滲透性較高的區(qū)域,弱水淹主要分布在滲透較差的區(qū)域,厚層上部動用程度高,下部動用程度低(見圖1)。
2.2 高周期吞吐后汽竄嚴重,嚴重影響吞吐開發(fā)效果
通過二十多年的開發(fā),BQ10區(qū)油井平均吞吐已達到11.5個吞吐周期,局部區(qū)域高達20周期以上,汽竄井次逐漸增多,從單向竄、層內(nèi)竄向多井竄、雙向竄、面積竄發(fā)展,造成注入蒸汽有效波及體積小。汽竄后周圍竄通生產(chǎn)井的產(chǎn)液量、溫度、含水率上升,但產(chǎn)油量下降,油井生產(chǎn)效果差,甚至無效現(xiàn)象。汽竄不僅影響了注汽井的蒸汽吞吐效果,而且影響了竄通井的生產(chǎn),熱利用率降低。
2.3 高周期吞吐后期,油藏狀況復(fù)雜,部分油井注入方式及參數(shù)不合理 目前BQ10區(qū)塊采用熱化學(xué)輔助吞吐主要方式是:氮氣助排、泡沫調(diào)剖及氮氣輔助熱處理。部分油井注入方式不合理導(dǎo)致周期吞吐效果變差,如古J51723井在第八周期實施氮氣助排,注入氮氣40062 Nm3,注入蒸汽971m3,周期日均產(chǎn)油1.6t,周期產(chǎn)油292.7t,油汽比達到0.30;第九周期實施氮氣助排,注入氮氣6865Nm3,注入蒸汽1219m3,周期日均產(chǎn)油僅0.1m,周期產(chǎn)油4t,油汽比0.003;在注汽組合不變,無汽竄干擾的情況下,認為是注采參數(shù)發(fā)生變化后造成油井生產(chǎn)效果變差。由于采出程度不斷升高,近井地帶可動油逐漸降低,蒸汽波及半徑有限,油井周期間產(chǎn)油量必然逐漸變差,常規(guī)注汽方式注入后沿原通道進入,不能夠有效波及到未動用原油,導(dǎo)致生產(chǎn)效果差,氮氣具有抽提作用,可提高采收率,采用段塞式氮氣輔助熱處理能高采出程度油井生產(chǎn)效果。如古J51016井,第12周期實施氮氣助排注汽876噸,注氮氣21423Nm3,周期日均產(chǎn)油0.8噸,油汽比0.17,2012年9月實施氮氣輔助熱處理注汽后峰值產(chǎn)油6.2噸,周期油汽比0.23,生產(chǎn)效果得到明顯改善。
3 開發(fā)后期改善生產(chǎn)效果技術(shù)對策
3.1 優(yōu)化氮氣輔助熱處理注采參數(shù),進一步提高儲量剖面均衡動用程度 自氮氣輔助熱處理在BQ10區(qū)規(guī)模應(yīng)用以來,隨著輪次增多,氮氣輔助熱處理效果也呈逐步變差趨勢。結(jié)合油井動靜態(tài)資料,完善了氮氣輔助熱處理油井選井標準,使措施更具有針對性,更為合理。完善后氮氣輔助熱處理選井標準:①油層厚度大于3.0米;②滲透率級差在3-5之間,剖面矛盾較為突出;③日產(chǎn)液大于5噸,虧空程度相對較低;④周期末井口產(chǎn)液溫度不低于40℃。
從油層等靜態(tài)參數(shù)和油井產(chǎn)狀等動態(tài)參數(shù)來確定高動用層段厚度,注氮厚度按高動用段厚度設(shè)計,設(shè)計注氮半徑逐輪遞增,輪次間氮氣半徑遞增0.5-1.5米。氮氣輔助熱處理階段注入蒸汽量相對較少,油井采注比在3.0以上,多輪次實施后地層能量降低,油井日產(chǎn)液明顯下降,需適時采取周期注汽,以補充地層能量,保證油井長期生產(chǎn)效果。
2012年1月-2013年8月,泌淺10區(qū)實施氮氣輔助熱處理77井次,注氮氣89.02×104Nm3,注汽1.7889×104噸,階段核實增油4724.8噸,核實油汽比0.27。
3.2 實施氮氣輔助面積注汽,改善汽竄井區(qū)生產(chǎn)效果
高周期吞吐后期,汽竄呈單向竄、雙向竄、面積竄,一口井注汽,周圍3-5口發(fā)生汽竄,汽竄后油井不出液,套壓升高,需要放套管氣后或恢復(fù)一定時間后方能正常生產(chǎn),甚至一直處于無效,造成本次注汽無效,嚴重影響了開發(fā)效果。為了解決大面積汽竄問題,并能夠繼續(xù)發(fā)揮氮氣輔助措施效果,采取氮氣輔助面積注汽,面積注汽采取集中注汽后再一起開抽的方式,可以避免正常生產(chǎn)的油井不會因為鄰井注汽汽竄而造成躺井,影響產(chǎn)量。注汽方式依然應(yīng)用氮氣輔助技術(shù),汽竄區(qū)域油井集中注入氮氣,利用氮氣特性,可以平衡地層壓力系統(tǒng),封堵優(yōu)勢汽竄通道,注汽時能大大提高了蒸汽及氮氣利用率,又能有效抑制汽竄導(dǎo)致油井地層出砂。通過實施氮氣輔助面積注汽,面積汽竄問題得了有效解決,油井生產(chǎn)效果得到了明顯改善。
2013年1-8月,泌淺10區(qū)實施氮氣輔助面積注汽3個井區(qū)26個井次,組合注汽后區(qū)域注汽壓力提升1.7MPa,井組周期生產(chǎn)溫度提升23℃,階段注汽2.19×104噸,注氮氣43.26×104Nm3標方,階段核實產(chǎn)油0.39×104噸,核實油汽比0.18,完全油汽比0.165,生產(chǎn)效果相對較好。
3.3 實施氮氣輔助間歇點汽驅(qū),改善干擾增油井組生產(chǎn)效果 一直以來干擾增油對產(chǎn)量都有很大貢獻,但隨著輪次增加,干擾增油效果也在變差,分析原因在于井間平面及縱向剩余油富集程度在降低。在氮氣輔助技術(shù)基礎(chǔ)上,結(jié)合干擾油井井區(qū)采出程度、采注比等動、靜態(tài)資料,對干擾增井井組實施氮氣輔助間歇點汽驅(qū)。目的是通過輔助氮氣技術(shù)提高驅(qū)替效率,加大氮氣蒸汽注入量,提高蒸汽波及范圍,最終實現(xiàn)提高平面及縱向剩余油動用程度,改善干擾增油井組生產(chǎn)效果。2013年在古城油田泌淺10區(qū)先后實施古J51117、古585井兩個井組,實施氮氣輔助間歇點汽驅(qū)后,2個井組見效油井7口,見效率70%,井區(qū)日產(chǎn)液110.9噸,日產(chǎn)油13.9噸,綜合含水87%,與措施前相比,產(chǎn)能提高了11.2噸。
4 結(jié)論
①確定合理的氮氣輔助熱處理選井條件及注采參數(shù),油井生產(chǎn)效果得到改善。②運用氮氣輔助面積注汽,提高了氮氣、蒸汽利用率,改善汽竄井區(qū)生產(chǎn)效果。③運用氮氣輔助間歇點汽驅(qū),有效地改善了干擾增油井組生產(chǎn)效果。
古城油田泌淺10區(qū)位于泌陽凹陷北部斜坡帶西北部,斷塊主要受北部和西部兩條正斷層控制的鼻狀構(gòu)造,主要含油層位H3Ⅲ-H3Ⅶ油組,疊加含油面積1.4km2,地質(zhì)儲量529×104t,主力油層為Ⅳ7、Ⅳ9、Ⅵ3層。儲層以細砂巖為主,平均孔隙度25.46-36.2%,滲透率0.379-6.0272um2,屬中孔中滲儲層。油藏埋深156.0-503.8m,油層有效厚度1.0-45.2m,單層有效厚度小于10.0m。原油密度0.9407-0.964g/cm3,油層溫度下脫氣原油粘度2.5-8.8×104mPa.s,按國內(nèi)稠油分類標準,屬于特稠油油藏。泌淺10區(qū)1987年投入開發(fā),先后實施了局部一次井網(wǎng)開發(fā)、二次井網(wǎng)加密調(diào)整,經(jīng)過二十多年的蒸汽吞吐開采,高周期吞吐后期,周期遞減加大,多輪次吞吐后汽竄不斷加劇,生產(chǎn)效果明顯變差,措施調(diào)整難度大。截止2012年12月,全區(qū)累計注汽354.07×104t,累計產(chǎn)液378.9×104t,產(chǎn)油84.453×104t,綜合含水77.8%,累計油汽比0.24,地質(zhì)儲量采出程度15.9%。日產(chǎn)液637噸,日產(chǎn)油112噸,綜合含水82.4%。
2 影響開發(fā)效果的主要因素分析
2.1 儲層非均質(zhì)性導(dǎo)致平剖面動用不均衡 層間動靜不均衡主要體現(xiàn)在高孔高滲層因油層物性好,蒸汽吞吐動用程度高,低孔低滲層因物性差動用程度較低,造成部分儲量無法動用或動用程度低。厚油層層內(nèi)受韻律和蒸汽超覆特性影響,上下部和上部動用程度高,中間動用程度低。歷年油井水淹狀況監(jiān)測資料顯示,強水淹分布在滲透性較高的區(qū)域,弱水淹主要分布在滲透較差的區(qū)域,厚層上部動用程度高,下部動用程度低(見圖1)。
2.2 高周期吞吐后汽竄嚴重,嚴重影響吞吐開發(fā)效果
通過二十多年的開發(fā),BQ10區(qū)油井平均吞吐已達到11.5個吞吐周期,局部區(qū)域高達20周期以上,汽竄井次逐漸增多,從單向竄、層內(nèi)竄向多井竄、雙向竄、面積竄發(fā)展,造成注入蒸汽有效波及體積小。汽竄后周圍竄通生產(chǎn)井的產(chǎn)液量、溫度、含水率上升,但產(chǎn)油量下降,油井生產(chǎn)效果差,甚至無效現(xiàn)象。汽竄不僅影響了注汽井的蒸汽吞吐效果,而且影響了竄通井的生產(chǎn),熱利用率降低。
2.3 高周期吞吐后期,油藏狀況復(fù)雜,部分油井注入方式及參數(shù)不合理 目前BQ10區(qū)塊采用熱化學(xué)輔助吞吐主要方式是:氮氣助排、泡沫調(diào)剖及氮氣輔助熱處理。部分油井注入方式不合理導(dǎo)致周期吞吐效果變差,如古J51723井在第八周期實施氮氣助排,注入氮氣40062 Nm3,注入蒸汽971m3,周期日均產(chǎn)油1.6t,周期產(chǎn)油292.7t,油汽比達到0.30;第九周期實施氮氣助排,注入氮氣6865Nm3,注入蒸汽1219m3,周期日均產(chǎn)油僅0.1m,周期產(chǎn)油4t,油汽比0.003;在注汽組合不變,無汽竄干擾的情況下,認為是注采參數(shù)發(fā)生變化后造成油井生產(chǎn)效果變差。由于采出程度不斷升高,近井地帶可動油逐漸降低,蒸汽波及半徑有限,油井周期間產(chǎn)油量必然逐漸變差,常規(guī)注汽方式注入后沿原通道進入,不能夠有效波及到未動用原油,導(dǎo)致生產(chǎn)效果差,氮氣具有抽提作用,可提高采收率,采用段塞式氮氣輔助熱處理能高采出程度油井生產(chǎn)效果。如古J51016井,第12周期實施氮氣助排注汽876噸,注氮氣21423Nm3,周期日均產(chǎn)油0.8噸,油汽比0.17,2012年9月實施氮氣輔助熱處理注汽后峰值產(chǎn)油6.2噸,周期油汽比0.23,生產(chǎn)效果得到明顯改善。
3 開發(fā)后期改善生產(chǎn)效果技術(shù)對策
3.1 優(yōu)化氮氣輔助熱處理注采參數(shù),進一步提高儲量剖面均衡動用程度 自氮氣輔助熱處理在BQ10區(qū)規(guī)模應(yīng)用以來,隨著輪次增多,氮氣輔助熱處理效果也呈逐步變差趨勢。結(jié)合油井動靜態(tài)資料,完善了氮氣輔助熱處理油井選井標準,使措施更具有針對性,更為合理。完善后氮氣輔助熱處理選井標準:①油層厚度大于3.0米;②滲透率級差在3-5之間,剖面矛盾較為突出;③日產(chǎn)液大于5噸,虧空程度相對較低;④周期末井口產(chǎn)液溫度不低于40℃。
從油層等靜態(tài)參數(shù)和油井產(chǎn)狀等動態(tài)參數(shù)來確定高動用層段厚度,注氮厚度按高動用段厚度設(shè)計,設(shè)計注氮半徑逐輪遞增,輪次間氮氣半徑遞增0.5-1.5米。氮氣輔助熱處理階段注入蒸汽量相對較少,油井采注比在3.0以上,多輪次實施后地層能量降低,油井日產(chǎn)液明顯下降,需適時采取周期注汽,以補充地層能量,保證油井長期生產(chǎn)效果。
2012年1月-2013年8月,泌淺10區(qū)實施氮氣輔助熱處理77井次,注氮氣89.02×104Nm3,注汽1.7889×104噸,階段核實增油4724.8噸,核實油汽比0.27。
3.2 實施氮氣輔助面積注汽,改善汽竄井區(qū)生產(chǎn)效果
高周期吞吐后期,汽竄呈單向竄、雙向竄、面積竄,一口井注汽,周圍3-5口發(fā)生汽竄,汽竄后油井不出液,套壓升高,需要放套管氣后或恢復(fù)一定時間后方能正常生產(chǎn),甚至一直處于無效,造成本次注汽無效,嚴重影響了開發(fā)效果。為了解決大面積汽竄問題,并能夠繼續(xù)發(fā)揮氮氣輔助措施效果,采取氮氣輔助面積注汽,面積注汽采取集中注汽后再一起開抽的方式,可以避免正常生產(chǎn)的油井不會因為鄰井注汽汽竄而造成躺井,影響產(chǎn)量。注汽方式依然應(yīng)用氮氣輔助技術(shù),汽竄區(qū)域油井集中注入氮氣,利用氮氣特性,可以平衡地層壓力系統(tǒng),封堵優(yōu)勢汽竄通道,注汽時能大大提高了蒸汽及氮氣利用率,又能有效抑制汽竄導(dǎo)致油井地層出砂。通過實施氮氣輔助面積注汽,面積汽竄問題得了有效解決,油井生產(chǎn)效果得到了明顯改善。
2013年1-8月,泌淺10區(qū)實施氮氣輔助面積注汽3個井區(qū)26個井次,組合注汽后區(qū)域注汽壓力提升1.7MPa,井組周期生產(chǎn)溫度提升23℃,階段注汽2.19×104噸,注氮氣43.26×104Nm3標方,階段核實產(chǎn)油0.39×104噸,核實油汽比0.18,完全油汽比0.165,生產(chǎn)效果相對較好。
3.3 實施氮氣輔助間歇點汽驅(qū),改善干擾增油井組生產(chǎn)效果 一直以來干擾增油對產(chǎn)量都有很大貢獻,但隨著輪次增加,干擾增油效果也在變差,分析原因在于井間平面及縱向剩余油富集程度在降低。在氮氣輔助技術(shù)基礎(chǔ)上,結(jié)合干擾油井井區(qū)采出程度、采注比等動、靜態(tài)資料,對干擾增井井組實施氮氣輔助間歇點汽驅(qū)。目的是通過輔助氮氣技術(shù)提高驅(qū)替效率,加大氮氣蒸汽注入量,提高蒸汽波及范圍,最終實現(xiàn)提高平面及縱向剩余油動用程度,改善干擾增油井組生產(chǎn)效果。2013年在古城油田泌淺10區(qū)先后實施古J51117、古585井兩個井組,實施氮氣輔助間歇點汽驅(qū)后,2個井組見效油井7口,見效率70%,井區(qū)日產(chǎn)液110.9噸,日產(chǎn)油13.9噸,綜合含水87%,與措施前相比,產(chǎn)能提高了11.2噸。
4 結(jié)論
①確定合理的氮氣輔助熱處理選井條件及注采參數(shù),油井生產(chǎn)效果得到改善。②運用氮氣輔助面積注汽,提高了氮氣、蒸汽利用率,改善汽竄井區(qū)生產(chǎn)效果。③運用氮氣輔助間歇點汽驅(qū),有效地改善了干擾增油井組生產(chǎn)效果。
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