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和利時(shí)MACS控制系統(tǒng)在VB12發(fā)酵中的應(yīng)用和改進(jìn)
作者:周曉峰來源:原創(chuàng)日期:2012-08-10人氣:757
VB12是VB12菌在發(fā)酵代謝過程中代謝產(chǎn)物,VB12發(fā)酵涉及VB12菌的生長(zhǎng)和繁殖等生命過程,是極其復(fù)雜的生物化學(xué)過程,主要由配料、消毒、種子、發(fā)酵、生化、霉菌等工序組成,是一個(gè)連續(xù)的生產(chǎn)過程,要充分發(fā)揮VB12菌的生產(chǎn)能力,工藝調(diào)控是關(guān)鍵,而發(fā)酵控制是工藝調(diào)控的具體實(shí)施和體現(xiàn),是發(fā)酵生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵操作單元。有效的調(diào)控發(fā)酵是提高發(fā)酵單位的重要因素。我廠發(fā)酵控制系統(tǒng)HONEYWELL9000系統(tǒng)自九四年上馬以來,已經(jīng)使用了十年,嚴(yán)重超役,接近癱瘓,且無補(bǔ)料系統(tǒng)越來越不能滿足生產(chǎn)的需要,制約著生產(chǎn)的發(fā)展,經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查和公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定于二零零三年引進(jìn)北京和利時(shí)公司的MACS控制系統(tǒng)來對(duì)VB12發(fā)酵進(jìn)行控制和監(jiān)測(cè)。
二、軟硬件配置
本系統(tǒng)共有工程師站1臺(tái),操作員站兩臺(tái)(均為DELLP42.0G/128M/
20G/CD),預(yù)裝WINNTWORKSTATION4.0+PACK6和SmartPro2.0+SP01。本系統(tǒng)共有I/O控制站1套,I/O控制站由主控單元、智能I/O單元、電源單元和專用機(jī)柜四部分組成,完成現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)采集、工程單位元變換、通過系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)將數(shù)據(jù)和診斷結(jié)果傳送到操作員站。操作員站是最重要的人機(jī)交互接口,由高檔微機(jī)、專用鍵盤、軌跡球組成進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)視和管理。SMARTPRO系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)由上到下分為系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)和控制網(wǎng)絡(luò)兩個(gè)層次,系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)控制站與操作員站的互連,控制網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)控制站與智能I/O單元的通訊。本系統(tǒng)共實(shí)現(xiàn)大、中、小罐溫度,空氣流量,補(bǔ)料等120多個(gè)點(diǎn)的控制和監(jiān)測(cè)。
三、控制系統(tǒng)存在的不足及改進(jìn)
本系統(tǒng)自二零零三年七月份上馬以來,基本上運(yùn)行良好,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,實(shí)現(xiàn)了恒溫室溫度自控,一級(jí)種子罐溫度自控,發(fā)酵大罐溫度自控,重點(diǎn)實(shí)施了發(fā)酵大罐自動(dòng)滴加補(bǔ)料系統(tǒng),并為發(fā)酵大罐配備了空氣流量、PH、DO溶解氧、發(fā)酵液體積等的測(cè)量與監(jiān)控。但在使用中我們也發(fā)現(xiàn)了一些設(shè)計(jì)缺陷和不足主要有以下幾點(diǎn):
(一)交替補(bǔ)料的控制
原程序的思路是當(dāng)出現(xiàn)報(bào)警時(shí),物料閥全部關(guān)閉,防止料液漏入發(fā)酵罐內(nèi)。但在實(shí)際應(yīng)用中,交替補(bǔ)料罐的出料閥關(guān)閉后,無法保壓,管道壓力掉零,容易引起染菌,因此工藝要求當(dāng)發(fā)生報(bào)警時(shí)出料閥是打開的。
IFALARM_JT=TRUETHENDO_A3:=TRUE;
ELSEDO_A3:=RS_A2.Q1;
END_IF;
IFALARM_JT=TRUETHENDO_B3:=TRUE;
ELSEDO_B3:=RS_B2.Q1;
END_IF;
程序(程序中紅字的部分是改動(dòng)部分)巧妙的用了兩個(gè)判斷語(yǔ)句以最小的改動(dòng)完成工藝要求。另外,原程序?yàn)槲锪辖佑|上電極即關(guān)閉進(jìn)料閥,結(jié)束向交替補(bǔ)料罐壓料。但在發(fā)酵補(bǔ)糖中隨著原材料的質(zhì)量不同,會(huì)有不同程度的泡沫。該程序在泡沫多時(shí)容易引起上電極的誤觸發(fā),發(fā)出錯(cuò)誤的滿罐信號(hào),當(dāng)泡沫與上電極脫離時(shí),就會(huì)開始又一輪進(jìn)料過程,這樣頻繁動(dòng)作對(duì)補(bǔ)料系統(tǒng)設(shè)備損傷較大。經(jīng)分析決定在監(jiān)控接口上加入一個(gè)可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整的延時(shí)時(shí)間TDT,來修正泡沫引起的誤操作,程序如下:
(二)小罐的溫度控制
原設(shè)計(jì)直接用蒸汽給小罐加溫,但因?yàn)楸豢貙?duì)象太小,導(dǎo)致溫度變化太快,不穩(wěn)定,后改為先用蒸汽和冷水在混合器調(diào)成溫水,再用溫水來加溫小罐,這要求只要有一個(gè)小罐用溫水,蒸汽和冷水電磁閥就同時(shí)打開調(diào)溫水,程序作如下改動(dòng):
在使用中我們又發(fā)現(xiàn)當(dāng)溫度達(dá)到設(shè)定值時(shí)電磁閥不會(huì)關(guān)閉,必須等一個(gè)周期完成后才會(huì)關(guān)閉,導(dǎo)致了對(duì)蒸汽和水的浪費(fèi),還有調(diào)控的不及時(shí),不準(zhǔn)確。經(jīng)過仔細(xì)分析程序,決定用定時(shí)器的觸發(fā)端的非值來控制定時(shí)器的反向端,又應(yīng)工藝人員的要求用發(fā)酵開關(guān)來作為控制的開關(guān)和溫度報(bào)警的開關(guān),程序如下:
四、效益
該系統(tǒng)自2003年7月啟用至今,一切運(yùn)行正常,不僅節(jié)省了大量用于維修設(shè)備的人力、物力、財(cái)力,更重要的是保證了發(fā)酵單位的逐步提高,由于自動(dòng)化程度的提高,發(fā)酵參數(shù)的精確控制,水、電、汽,也有不同程度的節(jié)約,日積月累將是一個(gè)不小的數(shù)目。
本系統(tǒng)改進(jìn)前的2003年平均發(fā)酵單位是111.3克/立方米,系統(tǒng)完善后的2005年平均發(fā)酵單位是122.7克/立方米,折算成產(chǎn)量多生產(chǎn)了591.318公斤,每公斤VB12的市價(jià)是1.9萬元,這樣一年的效益是1123萬元。
五、體會(huì)
大家齊心協(xié)力就能把事情辦好,系統(tǒng)啟用的全過程都體現(xiàn)了這一點(diǎn)。大家積極地提出改進(jìn)意見,并把在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)的異常情況及時(shí)反映給相關(guān)人員,使系統(tǒng)的不足得以及時(shí)妥當(dāng)?shù)母纳?。使系統(tǒng)最大限度的發(fā)揮出它的效能。新設(shè)備新技術(shù)需要新的管理方案。隨著系統(tǒng)的進(jìn)一步應(yīng)用,一套新的操作規(guī)程也在逐步形成。新系統(tǒng)配新規(guī)程,再有大家的共同努力,相信一定能創(chuàng)造出更高的企業(yè)效益。
二、軟硬件配置
本系統(tǒng)共有工程師站1臺(tái),操作員站兩臺(tái)(均為DELLP42.0G/128M/
20G/CD),預(yù)裝WINNTWORKSTATION4.0+PACK6和SmartPro2.0+SP01。本系統(tǒng)共有I/O控制站1套,I/O控制站由主控單元、智能I/O單元、電源單元和專用機(jī)柜四部分組成,完成現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)采集、工程單位元變換、通過系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)將數(shù)據(jù)和診斷結(jié)果傳送到操作員站。操作員站是最重要的人機(jī)交互接口,由高檔微機(jī)、專用鍵盤、軌跡球組成進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)視和管理。SMARTPRO系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)由上到下分為系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)和控制網(wǎng)絡(luò)兩個(gè)層次,系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)控制站與操作員站的互連,控制網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)控制站與智能I/O單元的通訊。本系統(tǒng)共實(shí)現(xiàn)大、中、小罐溫度,空氣流量,補(bǔ)料等120多個(gè)點(diǎn)的控制和監(jiān)測(cè)。
三、控制系統(tǒng)存在的不足及改進(jìn)
本系統(tǒng)自二零零三年七月份上馬以來,基本上運(yùn)行良好,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,實(shí)現(xiàn)了恒溫室溫度自控,一級(jí)種子罐溫度自控,發(fā)酵大罐溫度自控,重點(diǎn)實(shí)施了發(fā)酵大罐自動(dòng)滴加補(bǔ)料系統(tǒng),并為發(fā)酵大罐配備了空氣流量、PH、DO溶解氧、發(fā)酵液體積等的測(cè)量與監(jiān)控。但在使用中我們也發(fā)現(xiàn)了一些設(shè)計(jì)缺陷和不足主要有以下幾點(diǎn):
(一)交替補(bǔ)料的控制
原程序的思路是當(dāng)出現(xiàn)報(bào)警時(shí),物料閥全部關(guān)閉,防止料液漏入發(fā)酵罐內(nèi)。但在實(shí)際應(yīng)用中,交替補(bǔ)料罐的出料閥關(guān)閉后,無法保壓,管道壓力掉零,容易引起染菌,因此工藝要求當(dāng)發(fā)生報(bào)警時(shí)出料閥是打開的。
IFALARM_JT=TRUETHENDO_A3:=TRUE;
ELSEDO_A3:=RS_A2.Q1;
END_IF;
IFALARM_JT=TRUETHENDO_B3:=TRUE;
ELSEDO_B3:=RS_B2.Q1;
END_IF;
程序(程序中紅字的部分是改動(dòng)部分)巧妙的用了兩個(gè)判斷語(yǔ)句以最小的改動(dòng)完成工藝要求。另外,原程序?yàn)槲锪辖佑|上電極即關(guān)閉進(jìn)料閥,結(jié)束向交替補(bǔ)料罐壓料。但在發(fā)酵補(bǔ)糖中隨著原材料的質(zhì)量不同,會(huì)有不同程度的泡沫。該程序在泡沫多時(shí)容易引起上電極的誤觸發(fā),發(fā)出錯(cuò)誤的滿罐信號(hào),當(dāng)泡沫與上電極脫離時(shí),就會(huì)開始又一輪進(jìn)料過程,這樣頻繁動(dòng)作對(duì)補(bǔ)料系統(tǒng)設(shè)備損傷較大。經(jīng)分析決定在監(jiān)控接口上加入一個(gè)可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整的延時(shí)時(shí)間TDT,來修正泡沫引起的誤操作,程序如下:
(二)小罐的溫度控制
原設(shè)計(jì)直接用蒸汽給小罐加溫,但因?yàn)楸豢貙?duì)象太小,導(dǎo)致溫度變化太快,不穩(wěn)定,后改為先用蒸汽和冷水在混合器調(diào)成溫水,再用溫水來加溫小罐,這要求只要有一個(gè)小罐用溫水,蒸汽和冷水電磁閥就同時(shí)打開調(diào)溫水,程序作如下改動(dòng):
在使用中我們又發(fā)現(xiàn)當(dāng)溫度達(dá)到設(shè)定值時(shí)電磁閥不會(huì)關(guān)閉,必須等一個(gè)周期完成后才會(huì)關(guān)閉,導(dǎo)致了對(duì)蒸汽和水的浪費(fèi),還有調(diào)控的不及時(shí),不準(zhǔn)確。經(jīng)過仔細(xì)分析程序,決定用定時(shí)器的觸發(fā)端的非值來控制定時(shí)器的反向端,又應(yīng)工藝人員的要求用發(fā)酵開關(guān)來作為控制的開關(guān)和溫度報(bào)警的開關(guān),程序如下:
四、效益
該系統(tǒng)自2003年7月啟用至今,一切運(yùn)行正常,不僅節(jié)省了大量用于維修設(shè)備的人力、物力、財(cái)力,更重要的是保證了發(fā)酵單位的逐步提高,由于自動(dòng)化程度的提高,發(fā)酵參數(shù)的精確控制,水、電、汽,也有不同程度的節(jié)約,日積月累將是一個(gè)不小的數(shù)目。
本系統(tǒng)改進(jìn)前的2003年平均發(fā)酵單位是111.3克/立方米,系統(tǒng)完善后的2005年平均發(fā)酵單位是122.7克/立方米,折算成產(chǎn)量多生產(chǎn)了591.318公斤,每公斤VB12的市價(jià)是1.9萬元,這樣一年的效益是1123萬元。
五、體會(huì)
大家齊心協(xié)力就能把事情辦好,系統(tǒng)啟用的全過程都體現(xiàn)了這一點(diǎn)。大家積極地提出改進(jìn)意見,并把在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)的異常情況及時(shí)反映給相關(guān)人員,使系統(tǒng)的不足得以及時(shí)妥當(dāng)?shù)母纳?。使系統(tǒng)最大限度的發(fā)揮出它的效能。新設(shè)備新技術(shù)需要新的管理方案。隨著系統(tǒng)的進(jìn)一步應(yīng)用,一套新的操作規(guī)程也在逐步形成。新系統(tǒng)配新規(guī)程,再有大家的共同努力,相信一定能創(chuàng)造出更高的企業(yè)效益。
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