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機(jī)組低負(fù)荷期間如何降低爐膛出口氮氧化物含量

作者:陳磊來源:原創(chuàng)日期:2014-01-18人氣:1439
 脫硝系統(tǒng)采用選擇性催化還原法(SCR)脫硝方案,系統(tǒng)布置于省煤器之后,空預(yù)器之前,屬于高塵布置方式。在設(shè)計(jì)煤種及校核煤種、鍋爐最大工況(BMCR)、處理100%煙氣量條件下脫硝裝置脫硝率保證值大于80%,煙囪出口氮氧化物小于100mg/Nm3。我司鍋爐高負(fù)荷期間,脫硝系統(tǒng)正常投入運(yùn)行,均可以達(dá)到該目標(biāo)。由于火力發(fā)電廠調(diào)峰幅度較大,機(jī)組負(fù)荷低于500MW,脫硝反應(yīng)器入口溫度較低,煙氣中含SOx繼續(xù)注入氨,那么在催化劑層會(huì)生成硫酸氫銨(NH4HSO4)。它會(huì)導(dǎo)致催化劑的微孔結(jié)構(gòu)閉塞,性能下降;另外粘稠的硫酸氫氨極易和煙氣中的飛灰形成板結(jié)物造成空預(yù)器堵塞,影響機(jī)組安全運(yùn)行。這種情況如果在短時(shí)間內(nèi)能回到正常運(yùn)行的高溫區(qū),硫酸氫銨會(huì)分解,催化劑性能會(huì)恢復(fù)。但如果長時(shí)間停留在低溫區(qū),或在短期內(nèi)頻繁地陷入低溫區(qū)運(yùn)行的話,即使再回到高溫區(qū),性能也難以恢復(fù),結(jié)果會(huì)使壽命縮短。因此,本裝置可正常使用的最低溫度,確定為能保證催化劑性能的280℃(啟動(dòng)時(shí)270℃),絕不允許在280℃以下運(yùn)行。我司熱工保護(hù)采取脫硝反應(yīng)器入口溫度小于307℃,脫硝系統(tǒng)退出,造成出口氮氧化物偏高,最終導(dǎo)致環(huán)保指標(biāo)達(dá)不到要求,致使公司造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。
1 磨煤機(jī)不同層次的投停,對爐膛出口氮氧化物含量的影響
爐膛早期的燃燒區(qū)域及后期燃燒區(qū)域的溫度,對NOx生成及還原有著較大的影響,尤其后期燃燒及再燃燒區(qū)域溫度太低、太高均不利于NOx的還原,所以磨煤機(jī)不同層次的投停,可適當(dāng)?shù)目刂茽t膛燃燒區(qū)域的溫度。
通過以上實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析可以得:最佳選擇A、C、D磨運(yùn)行。
通過以上實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析可以得:同時(shí)考慮到A、B、C磨運(yùn)行,容易引起后墻水冷壁懸吊管出口壁溫超溫和后墻水冷壁屏管出口壁溫溫度偏差較大。B、C、D磨運(yùn)行在機(jī)組低負(fù)荷時(shí)候安全方面帶來較大的隱患。A、B、E磨運(yùn)行,由于間隔兩臺磨煤機(jī),同樣安全方面存在較大隱患。故選擇A、C、D磨運(yùn)行方式較為合適。
1.1 二次風(fēng)的配風(fēng)對爐膛出口氮氧化物含量的影響
第一種配風(fēng)方案:
實(shí)驗(yàn)前后爐膛出口氮氧化物含量對比:
實(shí)驗(yàn)前后爐膛出口氮氧化物含量對比:
第二種配風(fēng)方案:
實(shí)驗(yàn)前后爐膛出口氮氧化物含量對比:
實(shí)驗(yàn)前后爐膛出口氮氧化物含量對比:
由試驗(yàn)對比二次風(fēng)配風(fēng)兩種方案可得:第二種方案相對比較更好。
1.2 盡量降低煤粉細(xì)度,二次風(fēng)合理配置,使煤粉達(dá)到分級燃燒,NOx的還原率也會(huì)有所提高
隨著煤粉細(xì)度的減小,煤粉揮發(fā)分析出速度與燃燒速提高,揮發(fā)分快速析出,使的原來的燃燒化學(xué)反應(yīng)平衡受到破壞,平衡向著有利于析出更多的揮發(fā)分方向移動(dòng),從而達(dá)到一個(gè)新的平衡。同時(shí)意味著燃料中會(huì)有更多的含氮的功能團(tuán)參加析出揮發(fā)分的反應(yīng),會(huì)生成較多以揮發(fā)分形式析出的氮。所以在燃燒過程中,隨著煤粉細(xì)度的減小,煤中的氮以揮發(fā)分氮形式析出的份額可能會(huì)增加,相反以焦炭形式析出的氮會(huì)減小。此外,煤粉燃燒時(shí),粒徑越小,燃燒速率越快,氧氣的加速消耗,顆粒表面附件的氧氣分壓力降低越快,從而生成了大量的CO氣體,所以在燃燒過程中炭顆粒表面的還原氣氛隨之加強(qiáng),從而使得部分以焦炭形式析出的燃料氮NOx被還原,從而得出煤粉細(xì)度越細(xì),NOx的還原率也會(huì)有所提高。
2 以上說明可以得出以下建議
①機(jī)組低負(fù)荷時(shí)候,通知燃料,給鍋爐配煤適當(dāng)減低揮發(fā)分,控制在三臺磨煤機(jī)運(yùn)行情況下,每臺磨煤機(jī)的煤量在55t/h至75t/h左右,進(jìn)而磨煤機(jī)可以很好的磨制出較多合格的煤粉;②機(jī)組低負(fù)荷時(shí),磨煤機(jī)給煤量較小,故在磨煤機(jī)不震動(dòng)情況下,適當(dāng)加到磨煤機(jī)的液壓加載力;③適當(dāng)控制磨煤機(jī)分離器轉(zhuǎn)速。

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